“以前設備運行能耗高、維護還繁瑣,現在不僅更穩定,電費也省了不少!”提起最近的技改項目,相山水泥設備保全部的工作人員滿臉笑意。
就在前不久,相山水泥抓住眾城二線窯磨系統檢修的關鍵窗口,僅用6天時間(4月22日至27日),一口氣完成了三項永磁直驅節能改造,讓老設備煥然一新,實現了節能降耗與成本節約的“雙向突破”。

痛點變亮點,傳統驅動被“換芯”
這次改造直指三大關鍵設備:眾城二線煤磨引風機、原料磨選粉機,以及眾城一線冷卻塔1#風機。過去,它們一直用的是傳統異步電機和“電機+減速機”模式,傳動鏈路復雜,能量損耗大,是妥妥的“電老虎”。
針對這一痛點,公司裝備專業組前期做足了功課,經過充分調研論證,決定用永磁直驅技術“對癥下藥”。新技術直接驅動負載,把中間的減速、傳動環節統統省去,從源頭上減少能量損失,設備運行效率大幅提升。用大家的話說:“就是用最小的投入,換來了實實在在的大節約。”
一年回本,降本增效看得見
目前,三項改造設備已全部投入運行,監測數據顯示:設備運行平穩,各項參數完美達標。
更大的驚喜在賬本上。據測算,僅這三項改造,每年就能節約電費近18萬元,而改造投入的回收期最短僅需12個月。也就是說,用上一年,成本就回來了,往后每年省下的電費,全是實打實的凈利潤。既減輕了用電負擔,又讓設備運行更穩定、更可靠,這筆“技改賬”怎么算都劃算。
這次改造只是相山水泥深耕降本增效的一個縮影。下一步,該公司還將立足生產實際,常態化推進設備升級和技術革新,把節能降耗潛力一挖到底,不斷優化工藝、提升裝備效能,讓技改成果持續轉化為發展優勢,全力實現經濟效益與綠色發展雙提升。